摘要:某城市污水處理廠采用射流曝氣活性污泥法處理工藝,送風(fēng)用羅茨風(fēng)機(jī),噪聲污染十分嚴(yán)重。在采取改進(jìn)隔聲罩設(shè)計(jì)、加接消聲器、控制管道再生噪聲、提高風(fēng)機(jī)房圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔聲能力等綜合治理措施后,其噪聲污染已控制到國家允許標(biāo)準(zhǔn)以下。
關(guān)鍵詞:噪聲控制 羅茨風(fēng)機(jī) 綜合治理
山東省某處理廠全套引進(jìn)國外技術(shù)與設(shè)備,采用射流活性污泥法處理工藝。送風(fēng)選用羅茨風(fēng)機(jī),型號(hào)為RV73.5L2G,德國制造。主要技術(shù)參數(shù):風(fēng)壓73kPa,風(fēng)量112m3/min,轉(zhuǎn)速960r/min,配套電機(jī)功率183kW。風(fēng)機(jī)房共安裝了9臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī),目前正常生產(chǎn)只開2臺(tái),將來二期工程投產(chǎn)后需開4臺(tái)。
雖然工程設(shè)計(jì)時(shí)已采取了對(duì)羅茨風(fēng)機(jī)加隔聲罩等噪聲控制措施,但運(yùn)行后鼓風(fēng)系統(tǒng)噪聲污染仍然十分嚴(yán)重。風(fēng)機(jī)房內(nèi)噪聲平均值達(dá)118.8dB(A);池靠近送風(fēng)道處的噪聲達(dá)111.6dB(A);風(fēng)機(jī)房相鄰西廠界噪聲達(dá)75.5dB(A),超過所在區(qū)域廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)值(夜間)30.5dB(A)。
1 羅茨風(fēng)機(jī)隔聲罩的改進(jìn)設(shè)計(jì)
羅茨風(fēng)機(jī)是一種強(qiáng)噪聲的機(jī)電產(chǎn)品,其噪聲主要包括進(jìn)氣口和排氣口輻射的空氣動(dòng)力性噪聲、機(jī)殼及軸承輻射的機(jī)械性噪聲、基礎(chǔ)振動(dòng)輻射的噪聲、電動(dòng)機(jī)噪聲[1]。
在原工程設(shè)計(jì)中已采取了一定的噪聲控制措施,主要有:給每一臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)加隔聲罩,罩外壁材料為玻璃鋼,內(nèi)壁材料為穿孔鋼板,中間填玻璃棉。羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口加消聲器、空氣濾清器,它們橫臥于罩內(nèi)。風(fēng)機(jī)所需空氣通過一根直徑420mm玻璃鋼管由室外引入隔聲罩內(nèi),室外進(jìn)氣口加有玻璃鋼材料制作的阻性消聲器,見圖1。
羅茨風(fēng)機(jī)加隔聲罩可有效降低其機(jī)殼及軸承輻射的機(jī)械性噪聲、電動(dòng)機(jī)噪聲;進(jìn)氣口加消聲器可有效降低進(jìn)氣口輻射的空氣動(dòng)力性噪聲。為了解決機(jī)器散熱,利用羅茨風(fēng)機(jī)工作時(shí)罩內(nèi)形成的負(fù)壓吸入外界空氣冷卻,這種降溫方法從技術(shù)上也是合理的。
水廠投入運(yùn)行后發(fā)現(xiàn)隔聲罩門不能關(guān)閉,否則跳閘,羅茨風(fēng)機(jī)不能正常工作。在隔聲罩門打開的情況下,隔聲罩已基本無降噪作用。分析失敗的原因有三方面:
?、?氣流組織不合理。原設(shè)計(jì)中隔聲罩進(jìn)氣口和羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口均位于隔聲罩內(nèi)上部,氣流形成短路,位于隔聲罩下部的電動(dòng)機(jī)等部件得不到有效冷卻。
?、?隔聲罩進(jìn)氣口截面積較小,進(jìn)氣阻力較大,增加了羅茨風(fēng)機(jī)負(fù)荷。
③ 隔聲罩為了保證有效隔聲,除密閉性好外,還使用了較厚的玻璃棉材料。它既是吸聲材料,也是保溫材料,因此隔聲罩散熱能力很差。本工程中的鼓風(fēng)機(jī)是間歇工作,在非工作時(shí)間,罩內(nèi)不形成負(fù)壓,罩外空氣不能進(jìn)入罩內(nèi)起散熱作用,鼓風(fēng)機(jī)再工作時(shí)環(huán)境溫度將較高。
為了節(jié)省治理費(fèi)用,在工程設(shè)計(jì)時(shí)沒有重新設(shè)計(jì)隔聲罩,而是根據(jù)對(duì)失敗原因的分析,對(duì)原隔聲罩進(jìn)行了改進(jìn),采取的措施從比較圖1(b)與圖1(a)中可看出,主要有:
?、?將隔聲罩進(jìn)氣口從罩上方改到下方,使氣流能夠流經(jīng)電動(dòng)機(jī)與羅茨風(fēng)機(jī)機(jī)體,對(duì)它們進(jìn)行冷卻。
?、?進(jìn)氣口截面積從0.126m2增加到0.384m2。
?、?進(jìn)氣口由室外進(jìn)風(fēng)改為室內(nèi)進(jìn)風(fēng),不僅減少通風(fēng)阻力,而且改善了風(fēng)機(jī)房內(nèi)通風(fēng)狀況。
④ 進(jìn)氣口配用了折板式阻性消聲器。
?、?在罩內(nèi)增設(shè)新的強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。在隔聲罩上方加一排氣扇,它僅在羅茨風(fēng)機(jī)不工作時(shí)運(yùn)行;排氣扇外加裝消聲器,以降低從排氣口泄出的噪聲;在排氣扇與消聲器間設(shè)簡易逆止閥,以防止羅茨風(fēng)機(jī)工作時(shí)室外氣流由此進(jìn)入。
⑥ 將羅茨風(fēng)機(jī)泄壓口由室外移至隔聲罩內(nèi),并配用消聲器,其對(duì)外環(huán)境影響可忽略。采取上述措施后,即使在夏季最熱天氣,隔聲罩門也不需要打開,隔聲罩的降噪作用得到保障。工程竣工后測(cè)量,罩內(nèi)噪聲為106.8dB(A),罩外進(jìn)氣口處噪聲已降至82.5dB(A)。
2 羅茨風(fēng)機(jī)排氣口消聲器的設(shè)計(jì)
在原工程設(shè)計(jì)中,雖然重視了羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)氣口噪聲控制,但卻沒有重視排氣口噪聲控制,這是噪聲控制失敗的另一個(gè)主要原因。羅茨風(fēng)機(jī)排氣口噪聲很強(qiáng),他不僅通過排氣管道向外輻射,而且能夠激起排氣管道產(chǎn)生強(qiáng)烈的再生噪聲。
選擇羅茨風(fēng)機(jī)隔聲罩內(nèi)靠近風(fēng)機(jī)排氣口處作測(cè)點(diǎn)①,選擇羅茨風(fēng)機(jī)隔聲罩外匯流管下靠近風(fēng)機(jī)排氣管處作測(cè)點(diǎn)②。用B&K2230聲級(jí)計(jì)和B&K1625帶通濾波器測(cè)量了A聲級(jí)和噪聲頻譜,測(cè)量結(jié)果見表1。
表1 羅茨風(fēng)機(jī)隔聲罩內(nèi)外噪聲測(cè)量值dB 測(cè)點(diǎn) | 時(shí)間 | 倍頻程頻帶聲壓級(jí) | A聲級(jí) |
63.0Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 000Hz | 2 000Hz | 4 000Hz | 8 000Hz |
① | 治理前 | 110.6 | 103.6 | 105.1 | 108.1 | 102.4 | 96.2 | 90.3 | 85.8 | 108.1 |
② | 治理前 | 90.4 | 96.2 | 111.2 | 110.7 | 114.8 | 111.0 | 100.0 | 88.3 | 116.2 |
② | 治理后 | 87.5 | 88.1 | 85.2 | 89.8 | 80.5 | 76.7 | 69.9 | 64.1 | 87.8 |
隔聲罩有一定的隔聲量,因此罩外測(cè)點(diǎn)②的A聲級(jí)應(yīng)低于罩內(nèi)測(cè)點(diǎn)①,但實(shí)際測(cè)量值反之,說明罩外有其他強(qiáng)噪聲存在,這就是管道再生噪聲。從噪聲頻譜差別也可看到這一點(diǎn),罩內(nèi)測(cè)點(diǎn)噪聲呈明顯中低頻特性,這是風(fēng)機(jī)的頻譜特點(diǎn)[1];罩外測(cè)點(diǎn)噪聲呈明顯中高頻特性,這是再生噪聲的頻譜特點(diǎn)。根據(jù)兩個(gè)聲級(jí)合成計(jì)算公式,可推算出再生噪聲達(dá)116.1dB(A)。
管道傳聲是固體傳聲,隨傳播距離增加衰減很小,因此整個(gè)管道均向外輻射噪聲,成為典型的線聲源。本工程地面以上管道長達(dá)300 m,所以污染情況相當(dāng)嚴(yán)重。由上面分析可知,降低羅茨風(fēng)機(jī)排氣口氣流噪聲是本工程另一個(gè)重要措施。加裝消聲器是降低氣流噪聲的有效手段,根據(jù)羅茨風(fēng)機(jī)噪聲頻譜,設(shè)計(jì)了阻抗復(fù)合式消聲器,其結(jié)構(gòu)見圖2。
該消聲器有下列技術(shù)特點(diǎn):
① 為方便制造和維護(hù),消聲器分成阻性、抗性兩段,中間以標(biāo)準(zhǔn)法蘭相連接。
?、?吸聲材料選用離心玻璃棉氈,為了提高低頻消聲效果,消聲器阻性段離心玻璃棉氈厚度設(shè)計(jì)為150mm。
?、?消聲器有效長度增加,可提高消聲量。設(shè)計(jì)時(shí)將原羅茨風(fēng)機(jī)排氣口逆止閥到風(fēng)量調(diào)節(jié)閥之間“S”形管道改為“L”形,降低了風(fēng)量調(diào)節(jié)閥高度,從而使消聲器長度增加,消聲器有效長度已達(dá)1800mm。
?、?消聲器出口直徑大于進(jìn)口直徑,有效通道截面積增加近1倍,使進(jìn)入?yún)R流管的氣流速度由原來的23.2m/s降低為12.3m/s,減少了對(duì)匯流管的撞擊,達(dá)到了降低再生噪聲的目的。
?、莶扇√貏e結(jié)構(gòu)措施,保證使用安全。本工程通過氣體壓力高達(dá)73kPa,而國內(nèi)定型生產(chǎn)的各類羅茨風(fēng)機(jī)消聲器限定通過氣體壓力低于50kPa[2]。
羅茨風(fēng)機(jī)排氣口加裝消聲器后,對(duì)匯流管還采取了下列再生噪聲控制措施:
?、?減少管道截面變化。原匯流管由三個(gè)不同直徑段組成,現(xiàn)統(tǒng)一為一種直徑,降低了由于管道截面變化引起的渦流噪聲。
② 增大管道直徑。原匯流管******直徑800mm,現(xiàn)增至1100mm,降低了風(fēng)速,可降低渦流噪聲,也減少了“T”形口處氣流對(duì)管壁的撞擊,從而降低機(jī)械振動(dòng)噪聲。
?、?改善管道支撐。匯流管通過鋼箍固定于支架,將原固定于電纜溝蓋板上的支架改為直接固定在地面上。在匯流管與鋼箍間墊橡膠條以增加管道振動(dòng)阻尼。
采取上述措施后,測(cè)點(diǎn)②噪聲已從116.2dB(A)降至87.8dB(A),在室外主送風(fēng)道入口處再加裝一臺(tái)阻抗復(fù)合式消聲器后,池靠近送風(fēng)道處噪聲已由111.6dB(A)降至63.8dB(A)。
3 提高風(fēng)機(jī)房圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔聲量的措施
處理廠所在區(qū)域廠界噪聲夜間標(biāo)準(zhǔn)為45dB(A),經(jīng)過計(jì)算,采取上述措施后還不能達(dá)標(biāo)。然而,再對(duì)羅茨風(fēng)機(jī)本身采取進(jìn)一步噪聲控制措施,不僅存在技術(shù)困難,而且費(fèi)用較高,故采取提高風(fēng)機(jī)房圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔聲量的辦法,主要措施為:
?、?風(fēng)機(jī)房門改為隔聲門。原來的門為普通木門,而且門縫較大,實(shí)測(cè)隔聲量不足10dB(A)。為此,參照J(rèn)649國家制作了隔聲門,設(shè)計(jì)隔聲量25dB(A)。
?、?風(fēng)機(jī)房臨廠界西側(cè)窗戶封砌,東側(cè)窗戶改為隔聲窗,供采光。為了降低治理費(fèi)用,隔聲窗系在原有窗戶內(nèi)側(cè)再加裝一層固定玻璃窗做成,兩層窗戶間作吸聲處理。
?、?在東墻下部進(jìn)風(fēng)口設(shè)置消聲進(jìn)風(fēng)柜。進(jìn)風(fēng)口有效面積根據(jù)二期工程完工后所需進(jìn)風(fēng)量確定,風(fēng)速控制在6m/s。消聲進(jìn)風(fēng)柜的消聲片厚度設(shè)計(jì)為80mm,片間距為100mm,消聲片可從柜中抽出,以便清掃積塵。
④ 在西墻設(shè)兩臺(tái)低噪聲排氣扇,并配消聲器。排氣扇是為夏季通風(fēng)降低室內(nèi)氣溫用。
⑤ 滿鋪吸聲吊頂。吸聲吊頂不僅降低了風(fēng)機(jī)房內(nèi)的混響噪聲,而且提高了隔聲薄弱的屋頂?shù)母袈暳俊?BR> 噪聲治理工程已經(jīng)竣工,市環(huán)境監(jiān)測(cè)站在開動(dòng)4臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)情況下(今后可能有的******工況)測(cè)量,風(fēng)機(jī)房內(nèi)噪聲平均值已降至85.5dB(A);廠界噪聲降至43.5dB(A),達(dá)到國家有關(guān)噪聲標(biāo)準(zhǔn)。